主要功能特点
电流环预测控制算法
控制器内置硬件浮点单元,优化程序执行效率
DC790P直流调速器内置30余种常用的应用功能模块
例如:卷曲控制,转矩控制,牵引控制和级联控制等
可自由调用的全功能PID模块
4路模拟量输入,2路模拟量输出,完全可编程
8路光耦隔离开关量输入,6路输出,完全可编程
内置2路Canbus接口,支持CanOpen协议
标配2路RS232,2路RS485接口
选装内置现场总线接口,包括Profibus, EtherNet, DeviceNet等
标配的测速发电机反馈板、编码器反馈板
标配的内部磁场控制
2层保护(报警和警告)
完全汉化的上位机软件和中英文控制面板
1.采用英飞凌屡获殊荣的三核架构Tricore系列处理器
性能卓越的DSP+RISC+MCU三核Tricore架构处理器;高速运算、内置浮点运算单元、优化程序执行效率;电流环执行周期为30us;
2. 性能卓越的控制算法与丰富的行业应用软件
DC790P直流调速器采用电流环预测控制算法,极高的电流动态响应特性;速度环智能PID调节算法,优异的速度环动态响应特性;内置卷曲、张力控制、退火、有源逆变等多种行业应用宏;
3. 全新上位机软件和控制面板
完全汉化的上位机操作界面; 中文、英文、意大利语言支持;LCD面板,中文显示,丰富的提示信息,利于调试诊断;支持参数上传下载和远程控制;
4. 丰富的通讯接口与智能可扩展模块设计
通讯选择:Profibus,Canbus,Canopen,Anybus,Modbus(RS485,RS232)增量式编码器,Sin/cos编码器,测速电机反馈接口
5.交直流驱动公用一块控制板
技术规格
可选配件
铭牌说明
规格尺寸
常见问题
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运行过程中突然减速、停机
答:检查外使能端子 运行端子24V电源是否正常。
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电流设置最大,速度依然上不去
答:1 将速度环比例增益调高,设置积分时间。2 检查机械部分。
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调速器高速状态电流波动大,无法稳定
答:1 检查基本参数,调节速度环比例增益。2 更改反馈方式,如将电枢电压反馈改为测速发电机反馈。3 做自整定。
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控制面板屏幕不显示,或卡在ETD的画面不动
答:1 重新插一下排线。2 更换电源触发板上另一个插孔。3 不使用接线,将面板直接插上。4 联系厂家检修主板。
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模拟量输出端子无电压输出
答:1 对照说明书接线图检查接线,重点查看0V线、10V线、和模拟量线是否存在接错或错位的情况。2 检查模拟量输出组态参数。3 联系厂家检修主控板。
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自整定长时间未结束
答:【原因分析】参数设置不当。【解决方案】请确定自整定命令为 10 “整定电阻 电感 同步”。
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启动后不触发,电压不输出
答:【原因分析】电流互感器下方有其他设备取电,导致互感器电流始终不为零,调速器不触发。【解决方案】将其他设备用电从互感器上方接线。
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调速器启动出现“反馈失效”
答:1 如果使用编码器反馈,请检查编码器接线,编码器与电机联轴器,编码器电源等是否正常。如果时测速发电机反馈,请检查测速发电机接线和联
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调速器启动出现“过电压”
答:1 检查线电压设置参数“1000 最大线电压设置”。2 联系厂家检修主控板。
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调速器运行过程中出现“励磁电流过大”
答:1 使用电流表检测真实的励磁电流是否和调速器显示的励磁电流一致。2 检查电机励磁电流设置是否与电机额定励磁一致。3 考虑电机励磁线
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调速器启动出现“导通角过大”
答:1 将调速器主控板和电源触发板之间的连线重新接插。2 初始化参数,重新设置基本参数。设置完毕后,重新做自整定。3 联系厂家检修主控板。
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出现“温度过高”报警
答:1 检查电机是否正确接线,风机是否正常运行。2 将控制器上的热敏电阻重新插一下。
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送控制电源后出现“使能开关打开”
答:送控制电源时,不要闭合数字量输入1。
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低速满载运行正常,但带大负载后会出现“电源频率错误”
答:1 修改电流环控制内”807 最大电源频率“”808 最小电源频率“参数。2 在同步电路增加吸收电容。
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调速器启动出现“过电流”
答:1 重新插拔电源触发板排线。2 检查电机接线是否有异常。3 检查电流环”60 斜坡电流限制“等参数。4 联系厂家检修电源板。
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调速器运行过程中出现“过电流”
答:1 查看电机参数并作自整定2 将驱动器牢靠接地3 联系厂家检修驱动器
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如何选择合适的直流调速器型号?
答:1 如需要可逆(电机正反转),选择790P直流调速器;如不可逆(电机一个方向转),选择791P直流调速器。2 通常直流调速器的电流 ≥ 电机功率
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